|
2006年11月06日 12时12分
齐鲁石化公司烯烃厂在加强三基工作的基础上,大力推进技术创新和管理创新,乙烯产量等经济技术指标再创新高。
今年1-10月底,该厂组织乙烯装置生产乙烯达69.4万吨,与去年同期相比增产了95 70吨,在全国同类装置中仍然处于领先位置。
在增产乙烯上,齐鲁烯烃厂先后实施了七个技术创新项目:
一是“织网”,今年元月份,改变多年来沿用的操作人员人工挂牌巡检、采集工艺参数的传统方法,在乙烯等5个生产、辅助车间全部实施了先进的电子巡检,大大提升了生产装置的巡检质量,如同精密编织了一张覆盖全部生产区域的“安全网”,为乙烯等装置的高产稳产提供了坚实的支撑。
二是“优化”,他们在优化操作管理上下功夫,优化了裂解炉运行参数,及时调整裂解深度,提高了乙烯收率,精心做好GB-201裂解压缩机等重点设备维护,合理组织高负荷生产。
三是“用新”,新建16、17号裂解炉先后在2月、8月顺利建成投用,这两台裂解炉采用了国内先进裂解技术,使齐鲁乙烯装置的配置更加科学,大大增加了装置产能,同时大大降低乙烯衍生物的生产成本,80万吨/年乙烯填平补齐技术改造项目的顺利完工,标志齐鲁乙烯达到了年产80万乙烯产品的能力,跨入了我国乙烯行业第一梯队,进一步提高齐鲁公司的整体经济效益,增强了产品的市场竞争力。
四是“提速”,研发、实施了一项具有自主知识产权的创新技术——裂解气压缩机组GB201在线调优方案,2月份成功实施,消除了影响高负荷生产的重大“瓶颈”,乙烯小时产量由原先的97吨左右增加到突破100吨,每年增加效益高达3600万元。
五是“消缺”,提前筹划乙烯装置的降负荷消缺方案,4月份在保证装置以每小时产乙烯60吨左右的同时,大胆创新,用小时来安排施工进度,实施了新式干燥剂卸装作业法等重大举措,24小时装填不停,缩短了36个小时的工期,提前84个小时完成消缺任务,为增产赢得了时间。
六是“降温”,第六循环水系统新增的一间冷水塔5月份正式投用,破解了高温天气制约装置高产的瓶颈,为夏季高负荷生产创造了良好条件。
七是“减粘”,针对乙烯装置小急冷区急冷油粘度居高不下的问题,经过反复研究和论证,利用大急冷区减粘塔的能力,增设了一条跨线,实现大、小急冷区之间的急冷油循环,降低小急冷区急冷油的粘度,一举破解了小急冷区粘度高的生产难题,同时省下了一台投资五千万多元的减粘塔,而且节省了每月高达10万元的减粘剂购置费用。
|